由于原煤成分差异大,侧刮板振动给料机均化效果不好,导致健全原料质量波动,耗煤高。在现有侧刮板振动给料机机器设备情况下,把他改造成均化好一点的平臂刮板振动给料机。改造后平臂刮板振动给料机可以满足煤的品种多、大批小造成的原煤成分波动,在原煤消耗前提下可以减少2 kg/t耗煤,改造效果显著。
1 改造自然环境
伴随水泥市场销售竞争日益强烈,这个时候就需要企业产品品质要扎扎实实,价格行情需要优势,一方面要严格把关生产成本,另一方面要抓牢每一道生产工序的质量控制。水泥企业较重要的指标是能耗,熟煤消耗在各种能耗指标中占据导向性,熟煤消耗水平与原煤供货方式、煤质量、煤含水量、煤粒度分布有很大关系,因此原煤一定要做到均匀提升制作工艺,确保生产品质稳定,能耗减少。
一期轻烧白云石线原煤为屋顶人字形自动式沉积原料,采用侧刮板入料机,在入料环节上均匀预期效果不太好,原煤指标不够稳定,如挥发、热、耗煤、生产加工成本增加、轻烧白云石质量波动,伤害水泥质量。因为这种事情,明确结合实际情况对原煤侧刮板进行改造。
2 比较二种取料方法
我司原采用侧刮板取料机,取料方式:刮板接触料堆侧面往复行走取料,料堆侧面表面逐步取料,取料环节上原料不均。
平臂刮板取料机工作方式:取料任务和布料方向为90°,料耙系统在料桩断面上往复行走,将料桩横截面上下各层的原料融化到料桩底部。这是一个均匀提升的一个过程,依据料耙行走将原料均匀割晒机刮板中,再一次均匀提升,尽可能匀称原料,以满足轻烧白云石制造出来的要求。
与侧刮板取料机比照,桥刮板取料功能将原煤沉积干净整洁,彻底消除,彻底解决煤巷积压货时间太长了难题。以其结构类型,侧刮板取料系统在取料时有着非常大的盲点,不能完全消除原料堆。
要实现轻烧白云石生产加工标准化的原煤均化预期效果,结合实际情况,降低改造成本费用,熟练掌握原刮板振动给料机的设备基础,明确在现有刮板振动给料机前提下改造振动给料机的给料方式,提高给石料厂的匀称度和改进成果,保证平臂刮板振动给料机的给料预期效果,即横截面给料,现场改造原刮板振动给料机的预制构件,节省成本。
3 改造主要内容
3.1 改造和拆卸悬壁预制构件拆卸
由于平臂刮板取料设备重要结构包括:桥梁、料耙、料耙行走车以及相关的传动机构等,原侧刮板取料机里面没有这类机械设备,因此,需要重新生产加工的设备主要包括刮板悬臂架(包括:悬臂吊架机器设备、滑轨、导轨)、原料耙(包括滚轮)、原料耙行走车(主要包含8个水平齿轮轴)、传动机构(电机、四柱液压机光纤耦合器、减速器、刹车系统、文化性底座、传动系统)、塔架(滚轮)等位置。卸下来一般侧刮板取料设备悬壁,包括刮板传动机构、2套链条链轮组与链条、卷扬系统中的镀锌钢丝、吊臂铁架子里的滚轮和刮板。卸下来一般侧刮板取料设备悬壁,包括刮板传动机构、2套链条链轮组与链条、卷扬系统中的镀锌钢丝、吊臂铁架子里的滚轮和刮板。储存原设备平台、行走机器设备、驾驶室和原吊臂支撑架。在网络上拼装新制造的固支梁,拼装原拆卸的链条链轮组与传动机构,拼装链槽和刮板导轨。在未装刮板等设施之前,将悬壁调整至刮板取料的较佳角度,调整黄金位置,用卷扬系统来精确定位,定好位刹车系统锁定,这时候起重机环起悬壁调整作用。拼装悬壁给料耙车行走轨道与能力侧挡轮轨道。拼装悬壁中的耙车与汽车驱动组织(车子传动机构并没有在车内,固定在固支主梁以减轻平衡净重量)。将悬壁两侧块料面层耙拼装立即,用手动葫芦调整料耙与料耙车的角度。如表1所表明。
表1 悬壁及附近改造关键环节
3.2 取料刮板一部分改造和拆卸
由于侧刮板取料机友谊臂刮板取料设备取料不一样,刮板的结构也有所不同。原侧取料设备刮板务必改造,相对应的服务设施预制构件也需要改造和拆卸。为节约改造成本费用,将需要重新制造出来的生产加工和原材料提前运往现场,对于该侧取料机中的刮板、刮板驱动轮和导向轮导轨进行了现场改造,改造如表2图例。
表2 取料刮板一部分改造明细
3.3 入料行走推动改造和拆卸
由于原侧刮板取料机取料时走速度为0.3~3 m/min在范围内,由于改造后取料方式的改变,取料后行走速度应该和平臂刮板取料设备行走速度一致,0.005~0.05 m/min范围内,因此一定要对取料设备行走促进进行改造和拆卸,换新手机如表3所表明。
表3 取料行走驱动设备改造明细
3.4 自动控制系统一部分改造和拆卸
由于原取料机改造后取料方式出现转变,自动控制系统一部分也需要相匹配改造:PLC再度程序编程,提高电控箱和电气元件,拆卸电力安装工程电缆卷盘设备和电缆。由于悬壁给料耙、给料耙车与传动机构的提升,务必提高动力电缆和变频电缆,功率提高17.5 kW,电控箱内空气漏电开关、高压隔离开关、热继器、总高压隔离开关的体积不能符合规定,务必更新,包括一部分精准定位、行程开关。拆卸推动力电缆卷盘,变频电缆和卷盘运用原侧刮板振动给料机。
4 改造后的结构方式及效果分析
侧刮板取料机改造后的结构方法如下图所示1所表明。
图1 改造后边刮板取料机结构特征
在普通侧刮板取料机取料环节上,刮板掉入至少,地平面仍然存在4个°夹角,正常的入料刮板不能接触下面的原料,这一夹角的煤巷不能使用,导致永久供应量,精准测量现场数据,煤巷绝对高度为0.35 m,料堆顶部为1.3 m。原煤永久供应量有着火的风险性。改造成平臂刮板取料方式后,料堆无取料盲点,有效解决这一安全隐患。
原煤振动给料机改为平臂刮板取料机运行一段时间后,原煤质量稳定性明显提高。但由于耙式起支架采用工钢制成,耙式本身净重非常大。此外,耙式行走轮和导轨很容易毁坏,导致运行压力太大。运行摩阻也会造成耙式起支架在运行取料环节上导致较大的切力,投入使用后,起支架多次撕开、焊接甚至裂开,取矿山设备运行中存在一定的安全隐患,决定对料耙车进行一定的改造。
更新原料耙吊装架构设计,将这个工字型钢结构吊装架构设计升成箱式吊装框剪结构,提高吊装架构设计特性,避免焊接甚至开裂,确保原煤取料机运行的高质高效。
原煤取料机原运用800 mm园钢热处理的导轨及一般原材料热处理淬火的行走轮整体升级改造,改造为国家行业标准22 kg/m轻轨及公共服务设施Φ400 mm行走轮。改造完能大幅度减少轨道毁坏,提高轨道和行走轮的使用寿命。
取矿山设备耙车改造后成效显著:耙行走导轨和行走轮改造系统重装后,耙运行摩阻明显减少,耙行走电机负载降低,原煤取料机取料效率提高,以往18~22 Hz降到现如今15~16 Hz;料耙行走轮及导轨使用期限有明显提高,运行三个月无明显毁坏,降低了维修费用及原料耗费;改造料耙起支架,将工钢吊装架构设计改造成箱式吊装架构设计后,大幅提升了吊装架构设计的拉申和裁剪特点,避免了原料耙净重量各类材料耙行走而引起的拉申和剪应力,提高了原料耙机构安全系数,为轻烧白云石生产设备不断稳定运行奠定基础。自改造迄今,没发现焊接或开裂。
进磨原煤成分改造后稳定性大幅提升。由表4数据和信息可以获知,改造前1个煤灰分波动相对标准偏差.1%左右下降到0.27%。
表4 改造上下左右磨原煤灰的平稳比%
5 结束语
改造后平臂刮板取料功效可以满足煤的品种多、大批小造成的原煤成分波动,也可以在原煤消耗前提下减少2 kg/t年轻烧白云石总产量为150万多吨,煤价为650元/吨t一年可节约195万元,改造效果显著。
焦
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